Bot_anic: Revisto (mais estável e potente)

Depois de dois shields queimados (um por descuido, inverti a alimentação externa de 12 volts e “fritei” o integrado. No outro shield um dos chips parou de funcionar, creio que devido ao excesso de corrente pois o motor não estava aguentando o peso do vaso com planta e tudo mais….) reestruturei  o chassis do robô e coloquei dois motores de 12 volts com redução. O chassis está mais compacto e robusto. Acrescentei dois “bigodes” para reverter o motor caso o robô esbarre em um obstáculo (old stile). Inclui também uma tomada para carga da bateria durante a noite. Agora falta apenas dois LDRs e programação. Vejam as fotos.

IMG_3799

Chave reversora customizada

IMG_3797

Novo posicionamento dos shields e arduino

IMG_3796

IMG_3794

IMG_3795

IMG_3793

Regulagem do GSR

IMG_3792

Fêmea para recarga da bateria de 12 volts

IMG_3791

IMG_3790

IMG_3789

IMG_3788

IMG_3785

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.